Cas Pratique 1 : Optimisation d'un Réseau Vapeur en Industrie Agroalimentaire
Une usine de transformation alimentaire en région Nouvelle-Aquitaine était confrontée à des pertes de chaleur importantes sur son réseau de vapeur. Malgré une isolation existante, celle-ci était vétuste et présentait de nombreux ponts thermiques. L'objectif était de réduire la consommation de gaz naturel et d'améliorer la sécurité des opérateurs.
Notre Intervention :
- Audit Thermographique Complet : Identification précise des zones de déperdition sur l'ensemble du réseau vapeur (tuyauteries, vannes, échangeurs).
- Remplacement du Calorifuge Vétuste : Installation d'un calorifuge en laine de roche haute densité avec finition tôle aluminium, conforme à la norme EN ISO 12241.
- Isolation des Points Singuliers : Conception et pose de matelas isolants sur mesure pour les vannes et brides, permettant une maintenance aisée.
Résultats Obtenus :
Économies de Gaz Naturel : 1 200 MWh/an, soit une réduction de 18% de la consommation du site.
Réduction des Émissions de CO2 : 240 tonnes/an.
Retour sur Investissement (ROI) : 18 mois.
Sécurité : Température de surface des tuyauteries abaissée de 180 °C à moins de 50 °C.
Ce projet a permis à notre client de réaliser des économies substantielles, d'améliorer la sécurité de son personnel et de renforcer sa démarche RSE.